处理措施
1)将20 块滑板联结支架逐一检查 ,煤气柜安装,对活动量小的进行调整,因调整时活塞是落在第 5 层侧板处,把滑板尽可能调到紧贴侧板壁, 以保证滑板在第 33~38 层时有充足的活动量。
2)对主帆布一周进行检查 ,查看是否都留有余量。 对张紧部位 2#~3#、17#~19#立柱间及相邻 2 侧板处的主帆布进行调整,把主帆布的 U 型留出足够的余量,消除滑板被主帆布牵拉的影响。活塞与侧板壁的间距实际是 155 mm,主帆布相对于侧板壁的长度是 340 mm。 对此分别进行了调整。
3)在气柜直径变大位置 ,对滑板起顶紧作用的弹簧就起显得弹力不足,因此改用弹力较大弹簧的。
20000 m3卷帘型干式气柜的投用, 避免了*火炬燃烧消耗的大量蒸汽 ,降低了能耗 ,减少了污水的排放 ,降低了处理费用。此外,该气柜的投用,减少了*气的放空量,降低了*和噪声的污染,为中国石化沧州分公司炼油厂****了经济效益和社会效益。20000m3卷帘型干式气柜是一个构造复杂、操作条件严格的储气设备, 能否保证气柜的安全运行 ,关键在于干式气柜调试及气体密封工作的好坏。该气柜基本达到了设计的目的,电气柜安装, 但在运行的过程中, 也出现了一些问题 ,需要做以下的改进:
(1)由于压缩机系统不配套 ,压缩机出口压力超压(设计压力0.80MPa,运行压力0.83MPa)运行, 仍不能满足系统压力, 导致系统高压*压力不稳;而且由于压缩机排凝管线太细而易堵塞 ,所以 PSA 压缩机部分只能间歇运行, 湿式气柜及湿式气柜的压缩机在绝大多数时间内仍处于运行状态, 这样的弊端是装置分散、操作不便 , 人员不好管理, 因此建议将湿式气柜的压缩机尽快移位 , 使气柜和压缩机系统尽快配套运行 。
(2)由于压缩机系统不配套 ,PSA 压缩机部分只能间歇操作 ,导致干式气柜的凝缩油罐压油时冲压必须用氮气 ,气柜安装防腐,无形中增加了车间的费用。压缩机系统配套后 ,气柜安装,此问题就会迎刃而解。
(3)干式气柜运行几天后,出现了活塞平衡块脱轨现象,险些酿成重*hi故,建议在下次大修时做活塞偏移度测试。
(4)干式气柜运行仅 1 个月就发生严重泄漏事故,经进柜内检查发现卷帘连接螺栓松动,造成柜内
4 处连接部位漏气 , 后将柜内全部螺栓逐个进行紧固,经过一周时间的处理后,干式气柜恢复投用。在以后的运行中, 要密切注意,以防*shi故的发生 。
(5)干式气柜液位一直在高位(15 m 左右)运行,不利于突发事件下气柜的安全操作 ,建议上游装置调整操作,使干式气柜液位能控制在(5±1)m, 有充裕的空间接收事故状态时的大量过剩*气。