木炭粉粘合剂实际生产过程中遇到的问题:
由于转炉除尘灰中的氧化钙含量变化,消化完全需要的时间不一样,造成冷固球团成球率较低,除尘灰压球粘合剂 铁粉粘合剂,粉末率较高,入原料仓的粉末率达到20%;由于烧结矿经过高温熔化,冷固球团低温压制成球,从化渣效果来看,冷固球团不如烧结矿效果好。
改进后的应用情况
1)通过对冷固球团生产工艺进行改进,入原料仓的粉末率由原来的20%已经降低到10%以下,强度也就之前有所****;
2)通过改变冷固球团加料时机,目前脱磷炉、脱碳炉都可使用,使用温降效果来看,冷固球团:烧结矿=1:1.3。通过对冷固球团生产工艺不断的改进,由年初的2kg/t钢到目前完全可以全部消化。
因为粉尘中碳酸钙的含量较高,使得压球粘合很难实现。而且短时间内即可自动松散,因粉化率高,强度低,使生产利用效率随之降低,达不到良好生产冶炼要求。我公司研发的木炭粉粘合剂,有效地解决了上述问题,使企业生产球块成型率高,强度大,质量好,大幅度****了企业的产量和利用率。本品功能多、强度高、使用方便,克服了现有成型剂难操作以及使用不便等缺陷。