由于减速机运行环境恶劣,常会出现磨损、渗漏等故障,的几种是:
1、减速机轴承室磨损,其中又包括壳体轴承箱、箱体内孔轴承室、变速箱轴承室的磨损; 2、减速机齿轮轴轴径磨损,主要磨损部位在轴头、键槽等;
3、减速机传动轴轴承位磨损;
4、减速机结合面渗漏。
针对磨损问题,传统解决办法是补焊或刷镀后机加工*,但两者均存在一定弊端:补焊高温产生的热应力无法完全消除,易造成材质损伤,导致部件出现弯曲或断裂;而电刷镀受涂层厚度限制,容易剥落,且以上两种方法都是用金属*金属,无法改变“硬对硬”的配合关系,在各力综合作用下,仍会造成再次磨损。对一些大的轴承企业更是无法现场解决,多要依赖外协*。当代西方国家针对以上问题多使用高分子复合材料的*方法,其具有的粘着力,优异的*压强度等综合性能。应用高分子材料*,可免拆卸免机加工既无补焊热应力影响,*厚度也不受限制,同时产品所具有的金属材料不具备的退让性,可吸收设备的冲击震动,避免再次磨损的可能,并大大延长设备部件的使用寿命,为企业节省大量的停机时间,创造巨大的经济价值。 而针对渗漏问题,传统方法需要拆卸并打开减速机后,更换密封垫片或涂抹密封胶,不仅费时费力,而且难以确保密封效果,在运行中还会再次出现泄漏。高分子材料可现场治理渗漏,材料具备的优越的粘着力、耐油性及350%的拉伸度,克服减速机振动造成的影响,很好地为企业解决了减速机渗漏问题。 减速机漏油的原因分析
(1)试车
(1.1)三个游动轮的轴瓦全部更换完成后,对新轴瓦进行加油;
(1.2)罐笼运行至装载站位置后,四根首绳的调绳油缸全部泄压,使用打压泵对四根首绳调绳油缸重新打压,试车运行。
作为本发明的进一步改进,还包括以下步骤:
(1)轴瓦更换前,在新轴瓦外沿上沿垂直外沿的方向加工出键槽后备用;
(2)整副新轴瓦安装后,对应新轴瓦键槽位置在游动轮本体上焊接定位键。
作为本发明的进一步改进,还包括以下步骤:
(1)施工前期准备
(1.1)提前将供风管路接至天轮处,接好风动扳手,并现场试验;
(1.2)提前在天轮两边侧帮安装吊挂锚杆,便于悬挂倒链,用于拖动游动轮;
(1.3)准备2t倒链和1t倒链,用于松绳及拖动游动轮。
2常见故障类型及其处理方法
(1)制动力矩不足
制动力矩是影响制动器稳定性的关键因素,按其大小主要取决于制动器碟形弹簧的正压力、闸瓦与制动盘之间的摩擦系数,以及紧急制动时上提、下放重物的减速度。实际工作中,造成制动力矩不足的原因主要是因液压站工作油压值过低、系统正压力不足、摩擦系数下降等因素引起的。
不合理的工作油压会对系统的制动性能产生较大的影响,当油压偏高时,系统将因安全制动减速度过大而承受较大的动负荷,而油压过低则会直接导致制动力矩不足引起过放、过卷等严重事故,威胁矿井作业的安全。因此应结合实际施工条件确定合理的油压值,并根据工况的改变及时做出调整。系统正压力不足主要是由干碟形弹簧老化、疲劳失效或油液内赃物引发堵塞所致。若启动油泵后电液调压装置上的喷嘴溢流阀未见回油,油压表指示为零,就可能出现了该类故障。油泵吸油口的截止阀若没有打开,应将其打开.将电机反转发现油面有翻腾现象后再使电机正转,就能吸上油来.或将吸油管拧下,在吸油管处注油,同时转动油泵,发现有吸油的声响,并在出油口有喷油,说明油泵已恢复正常工作,拧紧吸油管。液压站即可正常工作。