C5的CEMS频繁死机导致NOx排放浓度长时间无变化
2.1故障现象
脱硝试运行期间,北京烟气非催化还原法脱硝,中控发现NOx排放浓度长时间无变化,通知电工调节脱硝系统主机屏幕上的补偿值,*氨水喷量,但无论如何修改补偿值,NOx浓度均波动很小,当电工重启C5的CEMS主机后,氨水喷量降低,NOx浓度正常波动,运行一段时间后故障又反复出现。
2.2故障原因分析及处理
我公司SNCR脱硝系统工艺流程是C5的CEMS检测到NOx排放浓度,烟气非催化还原法脱硝哪家好,经CEMS主机转为4~20mA电流信号后输送到脱硝系统PLC,当脱硝系统主机启动后,PLC根据CEMS输送的电流信号计算后,由输送泵输出相应的氨水流量,在C3喷区与NOx发生反应,降低NOx浓度,故电流信号决定了脱硝系统主机上的NOx浓度变化,因此当C5的CEMS死机后,输出电流信号无变化,脱硝系统主机上的NOx浓度亦无变化。
CEMS主机死机的原因:一是主机内存不足,电脑反应迟钝,二是主机输出端接口松动,三是电气干扰。经检查,前2项可排除,烟气非催化还原法脱硝检测,电气干扰是造成CEMS主机死机的主要原因,而CEMS主机接地线取自预热器钢平台,其220V电源线、通讯线与室内380V空调电源线混在一起,预热器接地阻值经检测为3.4MΩ,接地阻值偏高,因此将脱硝系统主机电源与380V电源分开,接地线单独从窑尾接地网上引,并与脱硝系统主机连通后,接地阻值仅为0.15MΩ,有效避免了电气干扰,C5的CEMS主机也未再出现死机情况。
针对5000t/d熟料水泥生产线的特点和区域性燃煤的工业特性,在SNCR技术的基础上,设计了一套烟气量5.8×105Nm3/h,初始NOx排放浓度390~900mg/Nm3,脱硝后NOx排放浓度≥156~360mg/Nm3,氨逃逸浓度≤8mg/Nm3,还原剂(25%氨水)消耗量lt;632kg/h,脱硝效率≥65%,系统可用率98%的SNCR烟气脱硝系统。对5000t/d熟料水泥窑炉SNCR烟气脱硝系统的性能参数、工艺流程、主要组成部分和分散控制系统进行了设计及说明,此工艺可为国内水泥行业烟气脱硝工程的改造、设计提供借鉴和参考,实现低成本稳定脱硝,****生产效率和企业竞争力。