高炉液压泥炮故障原因分析:
1、从整个设计初衷分析,双单向节流阀5与单向顺序阀6、7配合使用,对转炮动作起到调节速度,平稳运行的作用,在系统中采用进油节流双单向节流阀对转炮的进、退只起到进油节流的作用,对系统回油没有控制,单纯依靠顺序阀的背压起到机构运转缓冲的作用,但液压系统设计未考虑泥炮在自重作用下运行轨迹所产生的惯性。
因此,在泥炮回转油路中进油节流的节流阀流量调节过大,则泥炮运行速度过快,若流量调节过小,泥炮在自重状态下滑行时,进油节流的节流阀所通过的油液跟不上泥炮滑行速度,而导致泥炮爬行,无法满足现场实际工况。
2、对于油箱油温高的问题,从原理图可以看出,炼铁高炉液压泥炮定制,系统中的液压油通过油泵输入电磁先导溢流阀,而溢流阀**溢流所产生的高温液压油,直接回到油箱中,造成温度高,未考虑炉前设备所处高温环境,属系统设计不完善的地方。
增加保压回路002,保压回路002由小功率定量泵单独供油,且在保压回路中选用具有卸荷功能的换向阀5,这样在泥炮打泥时保压回路为旋转液压缸保压,江苏炼铁高炉液压泥炮,即使旋转液压缸13.1串油或单向阀 9.1卡死,仍能使泥炮嘴紧压在泥套上, 完成本次周期,消除了安全隐患,保证了高炉的连续生产。在泥炮打泥完成后,定量泵可以通过换向阀 5直接卸荷,减少了系统发热,提高了元件的使用寿命。
高炉液压泥炮设备是高炉生产的重要设备,在高炉铁口放完铁后,泥炮通过液压缸将炮泥注入铁口中,将铁口堵住。泥炮的驱动方式为液压驱动,由于泥炮的重要性和高炉连续生产的需求,要求液压系统故障率低,以及快速准确地分析判断处泥炮液压系统的故障,从而减小对高炉生产的影响。
通过对高炉液压泥炮使用和*过程中发现的问题进行分析,提出了泥炮的*改进方法,炼铁高炉液压泥炮出售,重新制作打泥机构压盖,炼铁高炉液压泥炮定做,并增加过盈配合的铜套,改进了打泥油缸缸体与活塞、后端盖处与活塞杆的连接形式;通过增加固定螺柱和锁紧螺母加固上盖与鞍座的连接,*连接端面,使鞍座和轴承盖可重复利用;改进了回转机构缸体与缸盖的装配连接方式,实践应用结果表明该*改进方案可以**液压泥炮设备使用的可靠性和寿命,降低维护成本。