为降低火电燃煤机组烟气NO_x排放,介绍了循环流化床(CirculatingFluidizedbed,简称CFB)锅炉选择性非催化还原法(SelectiveNon-CatalyticReduction,简称SNCR)脱硝系统原理和方法,对该技术在CFB锅炉应用中存在的问题进行归纳,为该技术的推广应用提供支持。以国产330MWCFB锅炉的SNCR脱硝法为例,分析了该脱硝法的工艺特点,对工程应用中出现的脱硝效率偏低、氨水耗量大、氨逃逸浓度高等问题进行分析,提出改变喷枪布置位置、锅炉低氮燃烧优化、喷枪雾化效果优化等对策。工程应用表明,CFB锅炉SNCR脱硝技术成熟,脱硝效率完全满足环保要求。
引言
近年来,我国水泥行业发展迅速,同时带来诸如环境污染、能源消耗过大、企业过度竞争、行业经济效率低迷等一系列问题。水泥行业已成为居火力发电、汽车尾气之后的第三大氮氧化物排放大户,占全国氮氧化物排放总量的15%~20%。《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)(以下简称:标准)对水泥行业的NOx排放量做了初步规定,规定其排放限值为800mg/m3。根据“十二五”规划的要求,至2015年底,水泥行业氮氧化物的排放总量要比2010年下降10%。规划还要求水泥行业的新建生产线必须同时配套安装效率不低于60%的脱硝设备,以确保NOx的排放达到环保标准要求。
C5的CEMS频繁死机导致NOx排放浓度长时间无变化
2.1故障现象
脱硝试运行期间,中控发现NOx排放浓度长时间无变化,通知电工调节脱硝系统主机屏幕上的补偿值,*氨水喷量,但无论如何修改补偿值,NOx浓度均波动很小,当电工重启C5的CEMS主机后,非催化还原法脱硝,氨水喷量降低,NOx浓度正常波动,运行一段时间后故障又反复出现。
2.2故障原因分析及处理
我公司SNCR脱硝系统工艺流程是C5的CEMS检测到NOx排放浓度,经CEMS主机转为4~20mA电流信号后输送到脱硝系统PLC,当脱硝系统主机启动后,PLC根据CEMS输送的电流信号计算后,由输送泵输出相应的氨水流量,在C3喷区与NOx发生反应,降低NOx浓度,故电流信号决定了脱硝系统主机上的NOx浓度变化,因此当C5的CEMS死机后,输出电流信号无变化,脱硝系统主机上的NOx浓度亦无变化。
CEMS主机死机的原因:一是主机内存不足,非催化还原法脱硝报价,电脑反应迟钝,二是主机输出端接口松动,三是电气干扰。经检查,非催化还原法脱硝参数,前2项可排除,电气干扰是造成CEMS主机死机的主要原因,而CEMS主机接地线取自预热器钢平台,其220V电源线、通讯线与室内380V空调电源线混在一起,预热器接地阻值经检测为3.4MΩ,接地阻值偏高,因此将脱硝系统主机电源与380V电源分开,接地线单独从窑尾接地网上引,并与脱硝系统主机连通后,接地阻值仅为0.15MΩ,有效避免了电气干扰,C5的CEMS主机也未再出现死机情况。