燃煤电厂除尘设备存在的问题
1)电除尘器存在的主要问题:电场数偏少,比集尘面积偏小;实际燃用煤种与规划煤种偏差大;对粉尘特性较敏感;设备及调试存在缺点。
2)电袋复合除尘器存在的主要问题:使用时间短,堆集经验少;设备压力损失较大;滤料对烟气温度、烟气成分较敏感;旧滤袋资源化利用率较小;一般不能在100%负荷下在线检修。
3)传统系统工艺存在的主要问题:SCR脱硝设备中NH3过喷易发生过量的黏性物质,使空预器和布袋除尘器的性能下降;过量的*进入脱硫设备使稳定性下降、GGH和除雾器阻塞;工艺上取消GGH设备以及吸收塔运行流速过大导致烟囱发生“石膏雨”现象。
(3)水泥职业电除尘商场严峻萎缩受职业产能过剩的影响,水泥新建生产线削减,电除尘商场急剧下降。自2010年起,水泥企业展开了大规模集约化整合,一些环保企业整合在水泥集团旗下得到优先保护。这种集体化发展使得本已削减的除尘项目竞争更趋激烈,布袋除尘器,企业之间竞相压价,商场价格一路走低,严重威胁产品质量,然后导致布袋除尘器不断蚕食电除尘的原有比例。此外,水泥职业电除尘技术的宣扬力度也不行。
布袋除尘器
福建某电厂4#机组电除尘提效改造工程,2012年7月完结改造并投运。运转近一年后经测试,出口*浓度下降幅度显着,从原约60mg/m3下降到近20mg/m3。节省煤耗方面:600MW负荷时,汽机的热耗下降59kJ/kW·h(节省煤耗2.16g/kW·h)。SO3脱除率到达73.78%(不含*级换热器)。脱硫塔耗水节省40~45t/h。对低低温布袋除尘器相关资料的低温腐蚀测验标明:在运转温度下,Q235和SPCC两种资料的耐低温腐蚀性能都较强,低温腐蚀级别都到达5级以下;SPCC均匀年腐蚀率0.0412mm/a,Q235均匀年腐蚀率为0.0537mm/a。引风机节电,dmc脉冲布袋除尘器,烟气降温后,气箱式脉冲布袋除尘器,尽管烟气体系的总阻力*、但烟气总体积流量减小,根据实践检验,还节省了一定的引风机电耗。
北方某发电有限公司1#炉1000MW机组配套三室四电场布袋除尘器,于2009年投运,布袋除尘器实践出口*浓度约为20mg/m3。2012年4月,为了进一步进步节能作用,采用降低排烟温度的方法完成烟气余热的综合利用。经过两级安置烟气换热器的方案,即*级烟气换热器安置在电除尘器进口烟道内,第二级烟气换热器布置在脱硫塔进口烟道内,使用烟气的余热加热凝聚水系统。经过*级烟气换热器使得电除尘器的运转温度由120℃左右降至96℃左右。2012年6月,经测验低低温电除尘器出口*浓度为14.05mg/m3。
布袋除尘器