止回阀缓闭结构改进前后的试验结果 采用标定过的压力表,由差压变送器将压力信号送示波器进行记录,以标定好的比例R在示波图上读取每一时刻的水锤压力变化值。
试验阀门通径为100 mm,系统压力0.5 MPa,流量5 L/s。当泵突然停止,表明动力切断后止回阀进水口侧压力-时间曲线
(1)主阀阀瓣启闭平稳,缓闭副阀结构紧凑,性能可靠。
(2)主阀阀瓣先速关后缓闭,可有效*****性水锤,视镜价格,扩大止回阀的使用范围。
(3)改进结构简单,便于生产和互换。
(4)缓闭副阀可检修或更换,视镜,无碍止回阀使用。
电动蝶阀阀杆为通杆结构,经过调质处理,有良好的综合力学性能和*腐蚀性,视镜批发,*擦伤性。电动蝶阀启闭时阀杆只作旋转运动而不作升降运行,阀杆的填料不易*,密封可靠。与蝶板锥销固定,外伸端为防冲出型设计,以免在阀杆与蝶板连接处意外断裂时阀杆崩出。
电动蝶阀阀杆为通杆结构,经过调质处理,有良好的综合力学性能和*腐蚀性,*擦伤性。电动蝶阀启闭时阀杆只作旋转运动而不作升降运行,阀杆的填料不易*,密封可靠。与蝶板锥销固定,外伸端为防冲出型设计,以免在阀杆与蝶板连接处意外断裂时阀杆崩出。
排气后压力继续上升
这主要是因为选用的安全阀排量*设备的安全泄放量,应重新选用合适的安全阀;阀杆中线不正或弹簧生锈,使阀瓣不能开到应有的高度,应重新装配阀杆或更换弹簧;排气管截有不够,视镜供应,应采取符合安全排放面积的排气管。
阀瓣频跳或振动
主要是由于弹簧刚度太大。应改用刚度适当的弹簧;调节圈调整不当,使回座压力过高。应重新调整调节圈位置;排放管道阻力过大,造成过大的排放背压。应减小排放管道阻力。
排放后阀瓣不回座
这主要是弹簧弯曲阀杆、阀瓣安装位置不正或被卡住造成的。应重新装配