只要在生活当中认真地观察一下,我们就发现其实日常当中很多东西都要用到塑料管,其实这样子的一些管道确实是被广泛应用的,而且是获得了大家的好评。家里面用的下水管,热水管,市政工程里面用到的污水管,排污管,其实这一切全部都是塑料料管材来的。那这些管材肯定就是在塑料管材生产线当中生产出来的,只有这样子形成生产线才可能应付社会大量的需求。
可能有一些人觉得小小的一根塑料管根本也没有什么用,那就是因为他们并不了解塑料管道的好处,环保,卫生,*其实这一些有点都已经让塑料管走进了千家万户当中。竟然有你这么大量的需求,那塑料管材生产线怎么可能不会受到大家的重视呢?若是缺少了塑料管材,可能这个社会就会变得非常乱,非常脏,很多事情都不可以得心应手。精明的商家也是看到了这样的一种状况,琢磨到了大众的心理,塑料管材生产线一下子就成为了一种非常热门的生产线,很多塑料管材的生产公司也就像雨后春笋一样冒出来。
没有一个生产者是没有做过市场调研,就贸贸然做一个新产品的,既然看到有这么大量的塑料管材生产线出现了,而且也看到这个市场有这么大的需求量。只要随便猜一下已经非常清楚塑料管材生产线的前途是怎么样的,这就是一件不明而喻的事情。
目前塑料管材在我国的使用效率在50%以上,目前很多的排水管都是使用塑料管材,由于中国是一个人口大国有960万平方公里的辽阔国土,如果全部使用这种塑料管材的话,可以对国民成本带来很大的降低,为了能够大量生产,近些年来相关的设计企业不断地设计新工艺,希望****生产效率,同时保证生产质量,塑料管材生产线是全自动化设备,能够很好地满足现阶段我国对塑料管材的生产工艺和数量。
一般情况下,使用这种塑料管材生产线出产的成品,和市面的同类产品相比有很高的拉伸度和强度,因为它的全程稳定及配料,填充,包括生产过程都非人为操作,而都是由机器程序事先设定好,所以对于产品的稳定性有很好的****作用,而市面上那些用半手工方式生产出来的塑料管材,拉伸强度和柔韧性都无法达到市面上的使用要求,非常的脆弱,在一些冻土环境或者****端环境下不堪使用。
使用塑料管材生产线生产出来的塑料管,具有很好的*冲击能力,采用*标准进行检测,基本上都能够通过,进行实验时的*冲击力检测过程当中,10次冲击也不会出现断裂,使用这种生产线生产出来的产品预热不会变形,这是因为在生产工艺当中使用了电脑操控的原因,如果把它用在PVC及水管的生产过程中,可以满足很多的地域要求,对于一些地质环境差的地区也能够放心的使用。
生产线的故障
⑴塑料管材外表面粗糙调整工艺温度:降低冷却水温,PE管冷却水温为20~25℃;检查水路,是否存在堵塞或水压不足现象;检查机筒、机头等加热圈是否有损坏;调整定径套进水流量;咨询原料供应商,本批次原料参数;检查模具芯部温度,若高于口模区段温度,调低芯部温度;清理模具;
⑵塑料管材外表面出现沟痕调整定径套出水压力,出水量要求均衡;调整真空定型箱内喷嘴角度,使管材冷却均匀;检查口模、定径套、切割机等硬件是否存在杂物、毛刺等;
⑶内表面出现沟痕检查内管是否进水,如进水则将刚出口模的管胚捏牢,使其内腔封闭;降低模具内部温度;清理并抛光模具;⑷管道内部出现抖动环调整定径套出水,使其出水均匀;调整二室真空度,使后室真空度略高于前室真空度;检查真空密封垫是否过紧;检查牵引机有否存在抖动现象;检查主机出料是否均匀;
⑸无真空检查真空泵进水口是否堵塞,如堵塞,用针状物疏通;检查真空泵工作是否正常;检查真空管路有否漏气;检查芯模压紧螺钉中间的小孔是否堵塞,如堵塞,用细铁丝疏通;
⑹管材外园尺寸超差调整真空度大小可改变外园尺寸;调整牵引速度可改变外园尺寸;修正定径套内孔尺寸;
⑺管材园度超差调整真空定型机、喷淋箱内喷嘴角度,使管材冷却均匀;检查真空定型机、喷淋箱内水位高度、水压表压力,使喷淋量大而有力;检查真空定型机、喷淋箱水温状况,若>35℃,需配置冷冻水系统或增加喷淋冷却箱;检查水路,清洗过滤器;调整工艺;检查并修正定径套内孔园度;调整管材导向夹持装置,以修正管材的椭圆度;
⑻管材壁厚不均匀在模具上调整壁厚;调整真空定型机及喷淋箱内喷嘴角度,使管材冷却均匀;调整定径套出水,使其出水均匀;拆开模具,检查模具内部螺钉是否松动,并重新拧紧;
⑼塑化温度过高调整工艺;调整模具芯部加热温度,并对模具内部通风冷却;
⑽切割计长不准确检查计长轮是否压紧;检查计长轮是否摆动,并拧紧计长轮架固定螺栓;检查切割机行程开关有否损坏;检查旋转编码器是否损坏;旋转编码器接线有否脱焊(航空插头座接触是否良好);各单机外壳(PE端子)应各自引接地线到1个总接地点可靠接地,且该接地点应有符合电气接地要求接地桩,不允许各单机外壳(PE端子)串联后接地,否则将引入干扰脉冲,引起切割长度不准;
⑾共挤标识条问题共挤标识条扩散:一般是由于用户使用的共挤料选择不当造成,应使用PE等*料,必要时可降低挤出段温度;共挤标识条挤不出:如开机2小时后仍无共挤标识条,一般是由于共挤机螺杆后退造成;拆出螺杆,重新紧固螺钉;共挤标识条太细或太宽:一般是由于共挤机挤出量与管材牵引速度不匹配造成,应调节共挤机变频器频率或改变牵引速度使二者速度能匹配;其次是共挤机下料段冷却水套未通冷却水的原因;共挤机标识条时有时无:一般是由于共挤机下料口共挤料下料不均匀,应检查下料口冷却水套通水情况并选择合适的共挤料粒度(一般要求粒子<Φ3×3mm);