目前我国的火力发电厂“用煤在生产及运输过程中,掺杂了大量的木块、石块、铁块及炮线、旧皮带、编织袋稻草等纤维质线性杂物,使运煤系统中筛分设备卡轴缠绕,落煤管堵塞,皮带划伤,除大块装置规格,碎煤机磨损堵塞;而当纤维性杂物进入到后续的制粉系统后,会造成磨煤机卡滞、损坏,煤粉分离设备堵塞,锅炉风压不稳,锅炉内煤粉燃烧不充分等问题,还有些杂物造成磨煤机出力不足,影响电网的波动,引发供电故障"。因此,去除运煤系统中的“三块”及纤维性杂物是火力发电厂安全生产中的重要环节。
通过对输煤系统设备分析,结合我厂煤源情况,借鉴其它电厂改造的经验,安装除大块机器离卸煤沟越近越好,目的是将煤流中大块及时清除,减少对下级皮带、落煤管、以及筛碎煤机的损坏,改造具体措施如下。
1 在#2带头部安装除大块机,现场地能满足安装要求,砼梁强度满足荷载要求,大块用输送机运到路边规定位置。
2 现#2AB皮带头部带式除铁器由乙方负责移到#2带中部,并在#2皮带中部安装除铁器的栈桥两侧修人行通道。
情况概述:
国电聊城发电有限公司二期卸煤系统为单路布置,安装有#1--5皮带输送机,除大块装置原理,煤场及翻车机处来煤均需通过#4和#5输送机运送至筒仓,#5输送机头部下方为筒仓。存在以下问题:1、因煤中含有大量草栅、草绳等杂物,经筛轴转动后打散,造成频繁堵塞回粉阀的故障,影响制粉系统正常运行,造成灰、渣中含碳量偏高,除大块装置用途,造成浪费;2、另外除杂物装置筛轴上大量粘煤、缠绕草绳等杂物,除大块装置,造成除杂物装置筛面流通面积减小,煤流通量减少,频繁发生碎煤通过杂物溜料管外溢至杂物池的现象;3、因大块卡堵,装置频繁跳闸,造成其后级设备频繁联跳,影响卸煤系统正常运行;4、因除大块器频繁跳闸,致使整个卸煤系统不得不频繁重载启动,对系统设备造成不利影响。
鉴于以上原因,确定对在装5轴滚轴式除大块器进行改造,将其改造为旋转钩齿板式除大块器装置。