除尘骨架备试运转影响
除尘骨架广泛应用于化工、石油、冶金、修建、矿山、机械、轻纺等工业部门。除尘器布袋的作业可分为试作业与平常作业。
首要,进行试作业时,有必要对体系的单一部件进行查看,然后作适应性作业,并要作有些功能实验。在平常作业中,仍应进行必要的查看,特别是对布袋除尘器的功能的查看。
要注意主机设备负荷的改变会对除尘器功能发作的影响。在机器开动之后,应密切注意布袋除尘器的作业状况,做好有关记载。 滤袋的装置状况,在运用后能否有掉袋、松口、磨损等状况发作,投运后可目测烟囱的排放状况来判别。
因此从减排、又节能降低成本的角度考虑,一定要先考虑无动力除尘和直接*除尘,实在不得已时才考虑第三个选择:就是通风除尘
。因为只要选择通风除尘,就一定要有高耗能的风机和除尘器,节能降低成本就比较难。
采用通风除尘系统时也要先考虑能耗低的电除尘,****后考虑布袋除尘器。
按此思路反思我们的除尘设备实际选择顺序,就可以发现一些值得改进的问题:
比如转炉二次除尘、高炉出铁场除尘、装卸料除尘等许多类似应用,粉尘颗粒80%、甚至90%以上都是10?m以上。
但在我国几乎绝大多数采用通风除尘、并且用布袋除尘器,就出现解决了减排问题,但运行费用都很高;转炉LT法除尘未燃法时粉尘也是大部分是粗颗粒。
但电除尘的入口浓度按照70-100克/标立米设计,造成电场多、设备庞大。当然有些电除尘器效率不稳定也是必须解决的实际问题。
其次是辅助采用喷水雾、或泡沫除尘。
直接*一方面可以使粉尘颗粒润湿后,相互粘接、凝聚、长大,然后就容易于大气分离;
另一方面对于温度比较高的烟气,直接*实现蒸发冷却就可以用少量水使烟气冷却,体积收缩,速度降低也有利于除尘。
过去的教科书、设计手册都说*除尘只适合处理50?m以上的粉尘,除尘效率只有40-70%。
实践经验证明,由于*技术的进步,通过*系统可以去除10?m以上的粉尘接近100.%、1?m以上的粉尘也能去除90-95%。
比如中间包翻包、钢渣处理采用*除尘都实际达到了90-95%的高除尘效率。