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柴油机工作期间,气缸内燃烧温度高达1800~2000℃,瞬时温度高达3000℃。燃烧所产生的热量只有一部分转化为机械功,使柴油机运转并对外输出做功;另一部分热量被排出的废气带走;还有一部分热量(约占燃烧热量的三分之一)经各种传热方式传给柴油机组件。特别是直接与燃烧气体接触的气缸盖、活塞、气缸套和气门等零件,使之强烈受热,若不及时加以冷却或冷却不足,柴油机会过热、充气系数下降、燃烧不正常,易发生早燃和爆燃现象;其次,清远柴油发电机,与高温接触零件过热,会导致材料力学性能降低和产生严重的热应力,导致变形和裂纹;第三,高速柴油发电机组,温度过高,会使润滑油变质、烧损和结焦失去润滑性能,*润滑油膜,零件的摩擦加剧和磨损加重。由此可见,机体温度过高易引起柴油机的动力性、经济性、可靠性和耐久性*恶化。因此,柴油机不能在过高的温度下工作。
但如果系统的冷却能力过强,亦会影响柴油机的工作性能。润滑油有可能被燃油稀释(因缸壁过冷,可燃混合气体在缸壁冷凝并聚集,冲刷气缸壁上的润滑油膜,未蒸发的燃油经气缸壁流到油底壳,稀释润滑油),恶化混合气体形成和燃烧,增加润滑油粘度和摩擦功率,造成零件间的磨损加剧、摩擦损失增加、柴油机工作粗暴。另外。通过冷却系统带走的热量是燃油燃烧产生的热量,一般约占燃烧热量的20%~30%,这是一种损失。冷却强度过大,散热损失增加,会降低柴油机的经济性。
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机油压力调节阀卡滞导致润滑油压力波动
1、故障现象 某运输车装配康明斯B系列柴油机,执行任务时发现润滑油压力波动后进厂维修。
2、故障查找分析 起动后进行检查,发现低转速时,油压基本正常,但转速升高后,油压出现波动现象,特别是加大节气门的瞬间波动较大。出现该故障的原因主要有柴油机工作时润滑油内产生的泡沫较多旁通阀或者机油压力调节阀频繁开启。首先检查润滑油的质量,没有发现异常现象。在检查机油压力调节阀时发现其柱塞有锈蚀现象。经分析认为,可能是冷却液进入润滑系统后,导致调节阀柱塞锈蚀。当润滑油压力较低时,调节阀不开启,因此压力基本正常。当转速升高后,在润滑油压力的作用下,调节阀开启,但是由于柱塞锈蚀出现卡滞现象,所以不能随着润滑油压力的变化灵敏地开启或关闭,而是间歇性地时开时关,此时会出现压力忽高忽低的现象。
经了解得知,该柴油机曾出现过油底壳进水的故障。而在维修过程中,由于不是调节阀的故障,所以没有对其进行清洗,导致调节阀积水而锈蚀。龙岗发电机价格
3、故障排除 更换调节阀柱塞,并将调节阀的开启压力调至规定值后,装复柴油机,工作正常。由该故障可知,日常维护中要加强对机油压力调节阀的检查,特别是柴油机出现冷却液进入润滑油后,****其工作不正常而导致润滑油压力异常的故障。
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