用PLC和变频器对龙门刨床电气控制线路改造 1 龙门刨床控制柜改造步骤 (1)通过对B2012A系列龙门刨床的研究,根据龙门刨床加工工艺分析其对电气控制系统的要求。(2)改造整体方案的选定,讨论的方案:①主要逻辑控制线路用PLC,工作台的拖动用变频器带动三相异步电动机代替原来的G-M-G调速系统。②主要逻辑控制线路用PLC,工作台的拖动用伺服驱动器带动伺服电机代替原来的G-M-G调速系统。这样两个方案都是把原来龙门刨床一共13台电机改为8台电机。每个方案各有利弊,方案一造价低,改造设备成本低,在实际中存在低速输出转矩小的问题需要变速箱配合,另外适合刨削大工件,高速刨削小工件时工作台快速往返,会出现变频器相应慢的问题。方案二用大功率的伺服系统,造价昂贵。根据现有设备的实际情况和教育教学的需要选用方案一。(3)根据通用变频器的选型原则(可查阅电工手册),确定变频器的型号:TD3000-4T0550G变频器。(4)根据PLC选型的原则和功能要求,兼顾性价比等各种因素确定PLC的型号为:三菱FX2N-80MR-001。(5)PLC的I/O分配和接线图(6)PLC的程序设计(基本控制编程和相应的保护以及*干扰措施设计)(7)设备改造的接线、调试、试运行。(8)验收、交付 2 控制系统改造后的效果 根据工艺对控制系统的要求,对电气控制系统进行总体的设计。
主拖动采用调速范围宽、节能效果显著的变频器,用PLC取代传统继电器控制方式,实现开关量逻辑控制和变频电动机的转速控制,充分发挥PLC可靠性高、功耗低、维修方便等优势,对龙门刨床进行电气改造,以达到****小、改造周期短、降低能量损耗等目的,弥补继电器控制方式的不足和缺点,以****龙门刨床的生产效率,满足加工工艺的要求,大大****了刨床的效率和加工精度,加强了刨床的可靠性和稳定性。 通过采用PLC对龙门刨床的电气系统进行改造,突现了PLC性能远优于传统继电器控制系统,具有简单易懂,便于安装,体积小,低耗能等优点,控制系统构成简单,通用性强,深受广大使用者的欢迎。目前,以PLC为核心的控制系统广泛应用于石油、冶金、化工、电力、建材、机械制造、汽车、轻工、环保等行业。随着技术的发展PLC功能更加强大,性能更加稳定,价格比的不断****,其应用领域将不断扩大。